壓(ya)力是流體機械工(gong)作過程中一個重(zhong)要的性能指标,而(ér)且在工作過程中(zhōng)由于某種原因常(chang)常會發生突變。例(li)如:液壓機在沖孔(kong)、落料、冷折斷鋼坯(pī)等負載突變時,往(wǎng)往會😍引起液壓機(ji)的🏒沖擊振動,嚴重(zhòng)時會發生破壞性(xing)的損傷,因此,對液(yè)體壓力波動的影(yǐng)響✨因素和規律作(zuo)出研究是十分必(bì)要的,它直接影響(xiǎng)到安全生産♍和設(she)備的使用壽命

通過(guo)對液壓機壓力突(tū)變時的動态方程(chéng)分析可以知道,在(zai)壓力🥰突變時引起(qi)液壓機振動的主(zhǔ)要原因🙇🏻是工作缸(gang)中液體儲⛷️存的較(jiào)大能量的突然釋(shì)放。解決這一問題(ti)的途徑是設法減(jian)少工作缸中液體(tǐ)儲存壓縮能的儲(chu)存量,即将能量從(cong)其它途🤩徑釋放或(huo)吸收需要釋放的(de)能量。那具體有哪(na)些措施呢?
1、減少液(ye)體彈性能儲存量(liang)
2、釋放能量
在液(yè)壓機壓力突變開(kai)始瞬間,将工作缸(gāng)内的部分高壓液(ye)體快速通過旁洩(xie)管道洩掉,以減少(shǎo)待釋放🔞的能量。這(zhe)種方🚶法對于液體(tǐ)壓力較高時,效果(guo)更為明顯,但要求(qiu)相應的電液控制(zhì)🌍閥的靈敏度比較(jiào)高,同時也不要引(yǐn)起旁🎯洩管道較大(da)的振動。
3、吸收能量(liang)以減振
在液壓機(jī)下部設置緩沖墊(nian),調整到材料快要(yào)切斷時,在切🌈斷瞬(shun)間,運動部分(活動(dong)橫梁等)接觸到緩(huan)沖墊,從而将部分(fen)能量消耗在壓縮(suo)緩沖墊上。緩沖墊(niàn)❌可以是液壓緩沖(chòng),也可以是氣🔞壓緩(huan)沖,由于緩沖墊對(dui)活動橫梁産生的(de)阻力是要❓剪切力(li)達到最大值♊以後(hòu),所以并不需要增(zēng)加液壓機的壓力(li)。
4、基礎隔振
然後(hòu)我們對吸收能量(liang)以減振這一方法(fa)進行試驗驗證,試(shì)驗模具為落料、沖(chong)孔模。在同一副模(mo)具上進行不同闆(pan)厚的沖裁試驗💛,最(zuì)大闆厚為12 mm,試驗時(shi)用相應儀器記錄(lù)了👣沖裁力、緩沖力(lì)、工作台彈跳、噪聲(shēng)及沖頭最大速度(dù)的動态曲線。
采集(jí)了沖裁直徑75mm、厚度(dù)12mm的Q 235鋼零件的試驗(yan)數據。從試驗數據(jù)可以看出,采用了(le)液壓緩沖墊後的(de)減振效果,沖12 mm厚闆(pǎn)✌️時的噪聲由無緩(huan)沖時103 dB(A)降到了80 dB(A),工作(zuo)台彈♍跳量由大于(yú)1.23mm降到0.06mm,基本消除了(le)沖裁時的振動。無(wu)緩沖時沖裁🏃♀️闆料(liao)分離後,沖頭失控(kong),最大速度達510 mm/s,有緩(huan)沖後沖頭速度降(jiang)至12.6~16.8mm/s,與壓機工作速(sù)度基本相同,實♈現(xian)了平緩過渡。無緩(huan)沖時實測沖裁力(li)為859~870 kN,與理論沖🚶裁力(li)859 kN相近,實測有緩沖(chong)時🈲沖裁力為🐇916 kN,增加(jia)值僅為2.2%~6.6%,因此緩沖(chong)附加力不大。

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